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铁炭微电解法深度处理燃料乙醇生产废水

李涛1,鲍锦磊1,2,于淼3,袁先艳4,任保增1

(1.郑州大学化工与能源学院,郑州450001;2.河南工程学院资源与环境工程系,郑州451191;3.河南化工技师学院,开封475002;4.杭州市城乡建设设计院有限公司,杭州310012)

  摘要:采用铁炭微电解法深度处理燃料乙醇生产废水,考察了初始pH、水力停留时间、铁炭质量比和曝气量对废水处理效果的影响,并对该技术应用于燃料乙醇废水深度处理的经济性进行了评价。结果表明,在初始pH值3.5、水力停留时间40min、铁炭质量比2∶1、曝气量为1m3/h时,获得了较好的处理效果,废水经处理后,COD均值为37.8mg/L,BOD5为13.9mg/L,色度为10.1倍,浊度为1.2NTU,达到工业用水回用的标准(GB/T19923-2005)。将此工艺应用于燃料乙醇生产废水的处理,处理费用约为1.46元/t,具有较好的社会、经济和环保效益。

  随着我国工业化进程的加快,燃料乙醇作为一种可再生的替代能源,其工业发展迅速。相关生产单位产生的废水成分复杂,水质、水量变化大,毒性大,是一种含有难降解物质、处理难度较大的有机废水。传统的酒精类工业废水的处理方法主要为厌氧-好氧法,该方法很难直接将废水处理达标排放或回用。

  随着大家环保意识的逐渐增强,我国污水排放标准要求日益严格,以传统厌氧-好氧为主体的工艺难以满足新的排放标准要求,如何实现燃料乙醇废水处理达标排放和资源化回用,对于环境保护和燃料乙醇行业的可持续发展显得尤为重要。铁炭微电解法的基本原理是:以铁为阳极,惰性碳(如石墨、焦炭、活性炭和煤炭)作为阴极,废水中的离子作为电解质,而形成微电池反应。

  该方法不仅可以去除废水中部分难降解物质,大幅度降低色度、浊度,还可以改变部分有机物的形态和结构,提高废水的可生化性。铁炭微电解法因其具有处理效果好、使用范围广、使用寿命长、操作维护方便及成本低廉等优点,被广泛应用于制药废水、染料生产废水、电镀废水和造纸废水等难处理废水的综合治理。铁炭微电解法在酒精类废水的处理上也有应用,主要是用于废水的预处理,部分降解废水的COD、BOD5和色度等指标,对于经生化处理后废水的深度处理及资源化回用方面的研究,目前还未见报道。

  某燃料乙醇厂的UASB出水主要指标达不到新排放标准的要求,也无法实现回用。针对该废水的特点,采用铁炭微电解法对其进行深度处理,实现对废水的资源化回用。在预实验的基础上,研究了影响过程处理效果的关键因素,并对该技术的生产应用的经济性进行评价。

  1实验部分

  1.1废水水质

  实验废水取自某燃料乙醇生产厂的UASB出水,其主要水质指标为:COD101.5~133.8mg/L,BOD550.3~65.5mg/L,pH7.0~8.0,色度158~236倍;浊度9.6~15.9NTU。

  1.2仪器与试剂

  1.2.1主要仪器

  COD采用微波闭式COD***P消解仪(WXJ-Ⅲ/WMX-III-B)测定;BOD5采用哈希BODTrakⅡ测量仪测定;pH采用HANNApH211数显pH计测定;色度采用岛津UV-1750紫外分光光度计测定;浊度采用WGZ-800型浊度计测定;仪器清洗采用KQ5200DE超声波清洗器等。

  1.2.2主要试剂

  铁屑取自某金工实习车间,用5%的NaOH碱洗15min,用去离子水冲洗干净,再用5%的稀H2SO4酸洗15min,最后用去离子水冲洗干净备用;活性炭为颗粒状,直径3mm,高5mm,实验前用燃料乙醇废水浸泡48h,消除活性炭的吸附作用对实验的影响;氢氧化钠(NaOH),AR;浓硫酸(H2SO4),AR;重铬酸钾(K2Cr2O7),AR;硫酸亚铁铵[(NH42Fe(SO42(6H2O],AR;盐酸(HCl),AR;硫酸银(Ag2SO4),AR;氧化钙(CaO),AR等。

  1.3实验装置

  实验所用装置为自制的圆柱形微电解反应器,材质为有机玻璃。反应器内径为300mm,有效高度1000mm,按一定比例向其中添加铁屑和活性炭颗粒,加入填料总体积为0.57m3,采用空气压缩机从装置底部鼓入空气实现曝气。

  1.4实验方法

  常温下,取某燃料乙醇厂UASB出水,加入稀酸调节pH为一定值后,通入铁炭微电解反应装置,进行处理。实验时,改变废水的初始pH、水力停留时间、铁炭比和曝气量等处理条件,考察对反应的影响。取处理后的废水静置1h,取上清液过滤后测定废水指标。待取完试样后,向处理后的废水中加生石灰,调节至可循环回用的pH值范围。

  2结果讨论

  2.1初始pH对废水微电解效果的影响

  微电解反应中,阴极反应需要大量的H+,H+的量直接决定了反应的快慢。因此,pH值是过程的关键因素之一,它能够直接影响过程的处理效果。

  实验取燃料乙醇厂UASB出水,各项指标分别为COD111.9mg/L,BOD556.5mg/L,pH7.5,色度208倍,浊度11.6NTU,在水力停留时间为60min、铁炭比为3∶1、曝气量为1.5m3/h下,调节废水的初始pH,考察不同初始pH对废水处理效果的影响,结果如图1所示。

  由图1可知,随着初始pH的增大,在其他条件不变下,废水经处理后的COD、BOD5、色度和浊度的去除率呈下降的趋势。pH值在3~5的范围内,废水各项指标的去除率均较高。分析造成这种现象的主要原因是:在pH值较小时,H+浓度较大,能够起到加速微电池反应的进行和Fe2+的溶出,增强了对有机物与发色物质的去除作用。综合考虑废水处理要求、反应装置和过程产业化的经济性,选择适宜的初始pH范围为3~4,在pH为3.5下废水经处理后,废水的降解率为COD68.03%,BOD558.99%,色度91.86%,浊度92.95%。

  2.2水力停留时间对废水微电解效果的影响

  实验使用上述废水,在初始pH为3.5,铁炭比为3∶1、曝气量为1.5m3/h时,改变废水处理的水力停留时间,考察不同水力停留时间对废水的处理效果的影响,实验结果如图2所示。

  由图2可知,在其他条件不变的情况下,随着水力停留时间的延长,废水经处理后的COD、BOD5、色度和浊度逐渐下降,水力停留时间由0延长至40min,废水各项指标的去除率提高很快,这是由于随着时间的延长,体系电解反应进行得越彻底。继续延长水力停留时间,废水的COD、BOD5和浊度的去除率稍有提高但不明显,废水的色度去除率反而有所降低,推测原因为停留时间过长会使铁的消耗量增加,从而使溶出的Fe2+增加,随之氧化成为Fe3+,造成色度的略微增加。因此,实验得到适宜的水力停留时间范围为35~45min。在水力停留时间为40min下,处理后的废水各项指标去除率分别为:COD63.26%,BOD556.63%,色度90.25%,浊度为80.79%。具体操作时,可根据废水的水质适当调整时间。

  2.3铁炭质量比对废水微电解效果的影响

  铁炭质量比也是影响铁炭微电解效果的一个因素。实验使用上述废水,在初始pH为3.5、曝气量为1.5m3/h炭水力停留时间为40min时,改变铁炭比,考察不同的铁炭比对废水的处理效果的影响,实验结果如图3所示。

  由图3可知,铁炭比对铁炭微电解效果有一定的影响,但是没有前两个因素的影响明显。在其他条件不变时,随着铁炭比的增大,废水处理后各项指标的去除率先增大后减小,在铁炭比为2∶1时,废水的各项指标去除率均较高。原因是体系中的铁炭在一定的比例下构成原电池并发生反应,随着铁含量的增加,单位体积内原电池数量增多,反应效率也相应提高。但是,继续增大铁炭质量比,由于体系碳相对量的减少,单位体积内原电池不会增加,还会导致部分铁屑难以与废水接触,反而降低体系的反应效率。因此,实验得到适宜的铁炭质量比为2∶1。该条件下废水经处理后的指标去除率分别为:COD70.84%,BOD568.91%,色度95.14%,浊度91.06%。

  2.4曝气量对废水微电解效果的影响

  根据铁炭微电解的原理,曝气强度的提高能够促进酸性水体内氧的溶解,提高微电池阴阳极的电位差,同时促进铁离子的合成,进而提高铁氢氧化物的絮体含量和絮凝作用,有利于难降解有机物的性质转化和去除。在前期实验的基础上,进一步考察曝气量对废水微电解效果的影响。实验使用上述废水,在初始pH为3.5、水力停留时间为40min、铁炭比为2∶1时,改变曝气量的大小,考察在不同的曝气量下废水的处理效果,实验结果如图4所示。

  由图4可知,曝气量对铁炭微电解效果有显著的影响。随着曝气量的增加,废水处理后各项指标的去除率呈现上升的趋势。在没有曝气时,废水经处理后,各项指标的去除率均较低,曝气量由0.2m3/h升至1.0m3/h,废水各项指标的去除率上升较快,继续增大曝气量,废水各项指标的去除率仍有上升的趋势,但是幅度较小且去除率趋于稳定,这与Liu等的报道的结论一致。

  综上所述,得到适宜的曝气量为1.0m3/h,该条件下处理后的废水指标去除率分别为:COD66.26%,BOD568.19%,色度95.14%,浊度89.66%。具体指标为:COD37.8mg/L,BOD517.9mg/L,色度10.1倍,浊度为1.2NTU,处理后的水符合《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T 19923-2005)中再生水用作冷却水的水质控制标准,达到了燃料乙醇厂冷却循环用水的要求。

  3过程经济性评价

  3.1过程基本设计及运行情况

  将实验所得到适宜的工艺参数应用于某燃料乙醇厂废水的深度处理。按照生产要求,每小时处理废水量100t,采用填料塔作为反应设备,填料铁炭比为2∶1,废水初始pH为3.5,处理级数为2级(各级的水力停留时间均为20min),各级曝气量为196m3/h,采取连续操作运行,2套处理装置并联。反应设备直径2.4m,高度6m,填料高度为4.6m,填料量为24t。设备设计使用年限为10年,每年工作日为300d。该装置运行后处理效果稳定,对几个不同批次UASB出水的处理效果均达到了实验的水平,所得结果如表1所示。

  由表1可知,生产运行的处理效果与实验所得到的运行效果基本一致,达到了预期的目标。在UASB出水水质指标波动的情况下,经铁炭微电解工段处理后,处理效果均较理想,表明本技术的稳定可靠性。同时,处理后的水各项指标均达到了回用标准的要求。

  3.2过程投资及成本核算

  本研究还对过程投资及成本进行了简要核算,结果如表2所示。

  由表2可知,燃料乙醇生产废水的UASB出水回用处理费用约为1.46元/t,处理后能够作为该厂循环回用水,当地工业水的价格为2.00元/t,经计算,每年可为该厂节约用水费用38.90万元。同时,该技术的实施还减少了该厂的排污量,保护了周边的环境。本技术的实施为该企业带来了较好的社会、经济和环保效益。

  4结论

  (1)利用铁炭微电解法对燃料乙醇厂二沉池出水进行处理,有效去除了其中的COD、BOD5、色度和浊度,实现了对废水的深度处理和循环回用。

  (2)实验得到适宜的工艺条件为:初始pH值3.5、水力停留时间40min、铁炭比2∶1、曝气量为1m3/h,废水在该条件下处理后各项指标为:COD37.8mg/L,BOD517.9mg/L,色度10.1倍,浊度为1.2NTU,达到了《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T 19923-2005)中再生水用作冷却水的水质控制标准。

  (3)将实验所得工艺应用于某燃料乙醇厂二沉池出水的深度处理,效果稳定可靠,处理后的水循环回用,每年为该厂节约费用约38.90万元,具有很好的社会、经济和环保效益。

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