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某2×12MW生物质电站烟气脱硝系统改造技术分析

彭丹,李玉娜,杜雅琴

(郑州电力高等专科学校,郑州450002)

  摘要:某2×12MW生物质电站烟气脱硝标准不达标,对其进行系统改造分析,设计改造为差速流化床锅炉,SNCR脱硝系统可不做更换,大大降低投资费用。同时在引风机出口增加1套臭氧脱硝装置或NaClO2/NaClO脱硝装置。对2种脱硝方案的工艺流程及改造经济性等进行对比后,本次脱硝改造推荐采用NaClO2/NaClO脱硝方案。

  引言

  我国生物质资源丰富,用于供热、发电等方面的生物质锅炉已具有很大规模,而且容量较小、形式多样。但由于生物质中所含氮元素相对较高,在燃烧过程中燃料氮会转化为氮氧化物(NOx)造成雾霾、酸雨等严重的环境污染,目前,生物质锅炉主要通过烟气脱硝的方式减少NOx排放。为改善大气环境质量,保护生态环境,建设可持续发展经济,某生物质发电厂拟对2台机组进行脱硝系统减排改造,改造后烟气排放要达到NOx排放质量浓度不高于100mg/Nm3[1]

  1现有锅炉及脱硝系统

  1.1锅炉及脱硝系统基本参数

  锅炉为济南锅炉厂的75t/h中温中压自然循环联合炉排锅炉,锅炉采用单炉膛、室外布置、固态排渣、全钢结构、底部支撑、上部悬挂结构锅炉。一、二次风量各占空气量的60%和40%,一次风为炉排间隙通风,炉排下部是风室。锅炉主要燃料是农作物秸秆,另外可掺烧木片、树枝等。锅炉及燃料主要特征参数如表1和表2所示。

  1.2现有脱硝系统方案

  脱硝系统设计选用选择性非催化还原(SNCR)烟气脱硝工艺[2],采用炉内喷氨方式将质量分数为20%氨水喷入炉膛。脱硝装置入口烟气NOx含量按200mg/Nm3设计,设计脱硝效率逸50%,NOx排放质量浓度不超过100mg/Nm3

  电厂现有脱硝还原剂为质量分数10%的氨水,在氨水储存与制备系统中作为还原剂的氨水,经过计量分配装置的精确计量分配、输送到炉前SNCR喷***处,氨水在输送泵的压力作用下,通过喷***经过空气雾化后,以雾状喷入炉内,与烟气中的NOx发生氧化还原反应生成氮气,从而达到去除NOx脱硝目的。

  SNCR装置通过布置在锅炉炉墙上的喷射系统,先将还原剂喷入第1个反应区(锅炉炉膛为反应器),在850~1250℃高温下,还原剂与烟气中NOx发生还原反应,将烟气中NOx还原成N2和H2O,从而实现脱氮。主要反应如下:

  NOx+NO2+2NH3→2N2+3H2O(1)

  4NOx+4NH3+O2→4N2+6H2O(2)

  另外,燃烧过程中影响NOx生成的主要因素包括炉膛温度、氧气浓度和停留时间,过量空气系数越大,则生成的NOx就越多。

  1.3现有脱硝系统效率

  通过热力试验分析该锅炉SNCR脱硝分别采用氨水和尿素作为脱硝还原剂时在不同温度下效率如表3所示。

  以上只考虑单层喷***的温度与效率关系,在实际脱硝方案中会在炉膛布置多层喷***(一般为2层),喷***层可以根据炉膛温度的变化进行切换或者调整,通过每层***的还原剂的流量来适应锅炉负荷与温度变化,保证锅炉负荷在60%~110%之间变动时,脱硝效果满足排放要求。

  由表3可知,SNCR脱硝效率在850℃以上可达到60%,在900℃达到最大值。而温度低于750℃时,锅炉初始NOx排放又会低于120mg/Nm3,在正常条件下,锅炉的NOx在采用SNCR脱硝时均能满足NOx排放不高于100mg/Nm3。但现在脱硝装置入口烟气中NOx质量浓度最高达到220~230mg/Nm3,NOx最高排放质量浓度达到110~140mg/Nm3,同时除尘器腐蚀严重,漏风较多,烟囱入口氧含量超过10%,使NOx浓度值过高,达不到排放要求(≤100mg/Nm3),因此需要改造。

  2脱硝改造方案

  2.1脱硝改造分析

  电厂锅炉主要的低氮燃烧技术如表4所示。本次锅炉改造充分利用现有成熟的低氮燃烧技术[3-4],并对锅炉及除尘器做好密封,降低漏风,同时合理配风。在锅炉本体改造时根据电厂燃料进行优化,降低飞灰可燃物含量及烟气含氧量,同时控制复合炉排锅炉炉膛温度稳定在最佳反应温度内(850~950℃)等方法,提高脱硝效率,满足烟气NOx排放不超过100mg/Nm3

  本次改造拟采用差速流化床锅炉或循环流化床锅炉方案[5],由于循环流化床锅炉烟气NOx生成量较低,现有锅炉NOx排放均可保证不高于150mg/Nm3,从源头减少了脱硝压力。

  根据电厂已有的SNCR脱硝系统,如果改造为差速流化床锅炉,SNCR脱硝系统可不做更换,更换循环流化床锅炉时,只需要拆掉原有的锅炉脱硝喷***等脱硝系统设备,并重新安装在循环硫化床锅炉即可,可大大降低了脱硝的投资费用。

  2.2改造方案对比

  当前,对现役机组进行超低排放改造势在必行,超低排放改造技术路线成熟,可供选择方案较多。本次改造考虑在引风机出口增加1套臭氧脱硝装置或者NaClO2/NaClO脱硝装置,下面2种方案进行对比。

  2.2.1臭氧氧化法脱硝[6-8]

  臭氧脱硝旨在脱除烟气中的NOx,臭氧烟气脱硝的原理是用氧化剂将NOx氧化成NO2,生成的NO2再用水或碱性溶液吸收,从而实现脱硝。

  烟气中NOx的主要组成部分是NOx,臭氧的高级氧化作用可以达到脱除效果,而且烟气中的其他有害气体也可以脱除。臭氧作为一种强氧化剂,可以将烟气中不易溶于水的NO氧化成NO2或更高价的NOx,然后以相应的吸收液(水、碱溶液、酸溶液或金属络合物溶液等)对烟气进行喷淋洗涤,使气相中的NOx转移到液相中,实现烟气的脱硝处理。脱硝工艺流程如图1所示。

  臭氧脱硝过程中NO的氧化机理比较复杂。在实际试验中,可根据低温条件下臭氧与NO的关键反应进行研究。

  低温条件下,O3与NO之间的关键反应如下:

  NO+O3→NO2+O2(3)

  NO2+O3→NO3+O2(4)

  NO3+NO2→N2O5(5)

  NO+O+M→NO2+M(6)

  NO2+O→NO3(7)

  在典型烟气温度下,臭氧对NO的氧化效率可达84%以上,臭氧法氧化生成的高价态N2O5极易溶于水而生成HNO3,需要进一步地吸收,常见的吸收液有Ca(OH)2、NaOH等碱液,反应生成NaNO3、Mg(NO3)2等无机盐。有研究一种臭氧低温氧化脱硝工艺及系统,通过臭氧分布器将臭氧发生器中产生的臭氧喷入烟道中,烟道出口与洗涤塔连接,使烟道中的臭氧和烟气混合气体进入洗涤塔中,被臭氧氧化的NOx在洗涤塔中被水或碱性溶液吸收形成无机酸或无机盐。也有试验利用吸收液将高价NOx还原成N2后直接排入大气中,如采用Na2S和NaOH溶液作为吸收剂,NOx的去除率高达95%,但存在吸收液消耗量大的问题。

  采用臭氧氧化法脱硝法,需要增加的主要设备如表5所示。

  2.2.2 NaClO2/NaClO氧化脱硝[9]

  NaClO2/NaClO氧化脱硝在国内多家电厂已经投运,排放均能满足环保要求。烟气系统由原烟道、脱硝塔、除雾器、净烟道及其辅助设备组成。从锅炉引风机出口引出的烟气,通过原烟道进入脱硝塔。在脱硝塔内净化,经除雾器除去水雾后,通过净烟道通过烟囱排入大气。

  反应过程如下:

  1)氧化反应:烟气与喷嘴喷出的循环浆液,在吸收塔内有效接触,循环浆液氧化NOx,反应如下:

  2NO+ClO2+H2O→NO2+HNO3+HCl(8)

  2)中和反应:氧化产生的SO2、NO2在吸收塔内,被烟气中的碱性吸收剂浆液所吸收(以碱性吸收剂采用NaOH为例):

  HNO3+NaOH→NaNO3+H2O(9)

  2NaOH+2NO2→NaNO2+NaNO3+H2O(10)

  2NaOH+SO2→Na2SO3+H2O(11)

  NaClO2/NaClO脱硝工艺系统的具体配备设备清单如表6所示。

  2.3方案选取

  根据本项目原有脱硝系统运行情况及脱硝场地情况,本着尽量减少建设投资及运行费用,综合考虑造价水平和改造经济效℃,对比2种脱硝系统工艺的优缺点综合评价。在典型烟气温度下,臭氧对NO的氧化效率可达84%以上,在利用水吸收尾气时,NO的脱除效率达86.27%。但臭氧脱硝工艺会有较多的氧气生成,造成烟气排放氧含量增高,NOx排放浓度值也会相应增高。同时电厂烟囱后侧位置狭小,在本厂臭氧发生器需要新建1座房子,位置受限。同时吸收过程产生的酸性废液难以处理、对设备要求高等问题难以避免。

  NaClO2/NaClO脱硝方案[10]吸收效率高,装置可靠性高;喷雾粒径小,吸收浆液表面积大;液气比小,装置省电,循环泵直径少,线速度低,使用寿命高;碱性吸收剂加入到循环浆液箱,进行双pH值运行,保证了深度净化的目标;同时能适应锅炉40%BMCR和110%BMCR工况之间的任何负荷;另外本湿法吸收装置无需重新改造,在保证供应脱硝氧化剂的情况下,具有脱硝效率可任意调节的功能。鉴于此,本改造推荐采用NaClO2/NaClO脱硝方案。

  3结论

  随着国家对污染物排放标准越来越严格,燃煤电厂烟气脱硝改造势在必行。脱硝技术改造对于不同电厂应因地制宜,本文结合该厂现有的SNCR脱硝现状和基础上分析目前存在的问题,并提出2种改造方案,通过技术、经济对比分析后,选择NaClO2/NaClO脱硝方案。该方案优点如下:

  1)脱硝效率高,吸收剂成本低;

  2)操作易于自动化控制,负荷适应能力强;

  3)综合成本低,初投资少。

  参考文献

  [1]环境保护部,国家质量监督检验检疫总局.火电厂大气污染物排放标准:GB13223—2011[S].北京:中国环境科学出版社,2011.

  [2]周建强,高攀,董长青,等.生物质锅炉脱硝技术及工程应用[J].热力发电,2018,47(10):1-5.

  [3]苗强.脱硝技术的现状及展望[J].洁净煤技术,2017,23(2):12-19.

  [4]郑志坤.燃煤电厂NOx控制技术探究[J].能源研究与管理,2017,27(2):107-109,113.

  [5]许超.基于CPFD方法的140t/h循环流化床锅炉低氮燃烧研究[D].武汉:华中科技大学,2019.

  [6]罗香銮,刘全辉.邹新生物质锅炉臭氧脱硝技术的应用[J].环境与发展,2019,31(3):80-81.

  [7]张建平,万凯迪,王荣涛,等.生物质循环流化床锅炉臭氧脱硝试验研究[J].环境工程技术学报,2019,9(1):8-13.

  [8]张利波,刘佩希,张椰,等.220t/h煤粉锅炉臭氧氧化NOx超低排放试验研究[J].洁净煤技术,2019,25(3):105-109.

  [9]胡月琪,郭建辉,孔川,等.NaClO2湿法氧化脱硝污染物排放特征与监测方法研究[J].生态环境学报,2018,27(9):1706-1715.

  [10]赵辽宁.NaClO/NaClO2复合溶液烟气脱硫脱硝一体化实验研究[D].青岛:青岛大学,2017.

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